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濕法石灰石-石膏煙氣脫硫工藝中,石灰石漿液在吸收塔內對煙氣進(jìn)行逆流洗滌,生成半水亞硫酸鈣并以小顆粒狀轉移到漿液中,利用空氣將其強制氧化生成二水硫酸鈣(CaSO4·2H2O)結晶。用石膏排出泵將吸收塔內的漿液抽出,送往石膏旋流器,進(jìn)行濃縮及顆粒分級,稀的溢流(細顆粒)返回吸收塔;濃縮的底流(較粗顆粒)送往真空皮帶機進(jìn)行石膏脫水。脫水后的石膏含水率一般控制在10%(質(zhì)量含量)以下,為達標。若石膏水分過(guò)高,不僅影響脫硫系統和設備的正常運行,而且對石膏的儲存、運輸及后加工等都會(huì )造成一定的困難。
石膏含水量大的原因:
1、吸收塔內漿液的密度偏小或者氧化空氣量不足
吸收塔內漿液的密度直觀(guān)地反映塔內反應物的濃度(固體含量)高低,密度值升高,漿液的固體含量增加。密度一般控制在1180~1200之間,固體含量在10%左右。若排出的石膏漿液固體含量偏低,即密度較小,石膏漿液未達到飽和或過(guò)飽和度較低,形成的石膏晶體顆粒細小,石膏難以脫水。
2、吸收塔液的pH測量值不達標
吸收塔液的pH測量值是參與反應控制的一個(gè)重要參數,用于確定需要輸送到煙氣脫硫吸收塔的新鮮反應漿液的流量。pH值升高,新的反應漿液供應量將減少,反之,pH值降低,新的反應漿液供應量將增加。若pH計測量不準,則需要添加的石灰石量就不能準確控制,而過(guò)量的石灰石使石膏純度降低,造成石膏脫水困難。
3、氯離子含量超標
原煙氣進(jìn)入吸收塔與石灰石漿液接觸脫除SO2的同時(shí),煙氣以及石灰石中的雜質(zhì)都會(huì )進(jìn)入吸收塔漿液中,長(cháng)期運行后吸收塔漿液的氯離子和飛灰中不斷溶出的一些金屬離子濃度會(huì )逐漸升高,不斷增加的氯根和重金屬離子濃度對吸收塔內SO2去除以及石膏晶體的形成產(chǎn)生不利的影響,并且過(guò)量氯離子將大量吸收Ca2+,增加石灰石的消耗。因此,為保證塔內化學(xué)反應的正常進(jìn)行,運行中從漿液中排出一定量廢水是非常重要。漿液中Cl-濃度及雜質(zhì)含量升高改變了漿液的理化性質(zhì),影響了塔內化學(xué)反應的正常進(jìn)行和石膏的結晶體的長(cháng)大,同時(shí)雜質(zhì)夾雜在石膏結晶之間,堵塞了游離水在結晶之間的通道,使石膏脫水變得困難。
4、脫硫塔入口含塵量偏高,導致吸收塔漿液“中毒”
原煙氣的飛灰進(jìn)入吸收塔在一定程度上原煙氣中的飛灰進(jìn)入吸收塔漿液中在一定程度上阻礙了SO2與脫硫劑的接觸,降低了石灰石中Ca2+的溶解速率,同時(shí)飛灰中不斷溶出的一些重金屬如Hg、Mg、Cd、Zn等離子會(huì )抑制Ca2+與HSO3-的反應,“封閉”了吸收劑的活性。一般要求吸收塔入口的煙塵含量不能超過(guò)200mg/m3,如果超過(guò)300mg/m3以上就容易出現這種現象。由于除塵器效率不是很好,吸收塔變成了吸塵器,吸收塔漿液發(fā)黑,起泡,脫水時(shí)在石膏表明有一層黑色物質(zhì),在這種狀況下再堅持運行可想而知。吸收塔漿液極易“中毒”。一旦發(fā)生“中毒”現象,就需要將漿液全部排出置換新鮮的漿液,造成很大的浪費,并影響脫硫系統的正常投入。吸收塔漿液“中毒”后,需要近半月時(shí)間糾正才能徹底改善,在此期間會(huì )浪費大量石灰石粉,排放大量漿液,提高了運行成本。
5、石灰石品質(zhì)發(fā)生變化
石灰石粉的品質(zhì)是影響脫硫運行的一個(gè)重要因素,其中碳酸鈣含量及細度是關(guān)鍵,雜質(zhì)增多或含量下降都會(huì )使漿液品質(zhì)惡化,細度越細反應效果就越好。這就可能出現當碳酸鈣含量及成品的細度發(fā)生較大變化時(shí),其反應活性降低,極可能發(fā)生供漿過(guò)量,此時(shí)塔內漿液中含CaCO3量增大,由石灰石顆粒易粘結在一起,導致造成脫水困難現象的發(fā)生。另外如果石灰石原料中夾帶黏土、泥沙等雜質(zhì),這些雜質(zhì)狀態(tài)不穩定,也會(huì )在一定程度上造成脫水困難的現象發(fā)生。一般要求入廠(chǎng)石灰石含量要求在90%以上。
6.入爐煤含硫量突然發(fā)生變化,超設計值較多
入爐煤含硫量突然增大,導致吸收塔入口SO2濃度增大較大,而鼓入吸收塔的氧化空氣量并未隨之增加,特別當SO2濃度超過(guò)設計值,氧化風(fēng)量也是無(wú)法改變,由于嚴重氧化不足,溶液中可溶性亞硫酸鹽濃度增大將抑制CaCO3生成,可溶性亞硫酸鹽結晶即CaSO3·1/2H2O晶體,該物質(zhì)是層狀或針狀晶體,尤其是針狀晶體,形成的石膏顆粒小,粘性大,容易吸附在真空皮帶機上,增加脫水的難度。
7、石膏旋流器發(fā)生異常
石膏旋流器出口固體含量一般40-45%,發(fā)現內部堵塞及時(shí)處理,一般內部結垢以及沉沙嘴磨損超一般及時(shí)進(jìn)行更換,注意監視控制入口壓力值,否則旋流器分離效果較差,進(jìn)入真空皮帶機含水量加大,導致脫水困難,石膏相應含水量加大。
8、真空皮帶機異常
真空皮帶機是石膏二次脫水的重要設備,脫水效果與漿液的性質(zhì)、濾布的清潔程度有較大的關(guān)系。汽液分離器的表計直觀(guān)地反映了皮帶機的真空,真空皮帶機的真空與石膏含水率呈有規律的變化,皮帶機真空升高,反映出濾水通過(guò)濾布時(shí)的壓降增加,反應出石膏含水率增大。其增加的原因,一是脫水設備運行不正常,如濾布沖洗不干凈或濾布使用周期過(guò)長(cháng)都會(huì )使皮帶機脫水效果變差,脫水不暢;二是石膏漿液本身性質(zhì)的變化,如漿液中小顆粒石膏晶體增多或漿液中的雜質(zhì)含量增加等引起濾布過(guò)濾通道的堵塞,使漿液中的水不容易從濾布孔隙分離出來(lái)。若要達到一定的固液分離效果,必須使真空升高。
解決辦法:
1、注意控制吸收塔內漿液密度,如密度計懷疑不準確,可以參照漿液循環(huán)泵正常時(shí)電流值,也可人工進(jìn)行手動(dòng)測量,注意必須保持密度達到規定時(shí),方可啟動(dòng)石膏排出泵。若發(fā)現氧化風(fēng)機電流升高,估計氧化風(fēng)管結垢已經(jīng)結垢嚴重,在吸收塔檢修的過(guò)程中要對氧化風(fēng)管進(jìn)行清垢處理。
2、保持PH值在5.0—5.5之間,防止過(guò)高或過(guò)低。過(guò)低可能造成脫硫效率的降低、腐蝕性加強,過(guò)高漿液中未反應的石灰石量增多,兩種情況都不利于運行穩定。
3、加強廢水排放,控制吸收塔內CL-含量在10000ppm以下不超標。
4、需要對加強對電除塵、布袋除塵器全面檢查,分別查看各個(gè)高壓柜的二次電流是否在合適的范圍內。在此提一點(diǎn),如果發(fā)現高壓柜全部在投,且電壓正常,但效果還是較差時(shí),就要對現在常用的頂部電磁振打進(jìn)行檢查,振打好壞,頻率如何都是關(guān)鍵。再一個(gè)是灰斗陽(yáng)極振打,要保證定時(shí)振打,確保下灰順暢;布袋除塵器注意差壓變化。
5、嚴密監督石灰石質(zhì)量。對此制定嚴格的管理制定,確保車(chē)車(chē)化驗,嚴格考核。日常積極與供貨廠(chǎng)家溝通,讓廠(chǎng)家清楚脫硫生產(chǎn)過(guò)程,明白脫硫的重要性及嚴肅性,加強前期管理。
6、降低燃煤含硫量大的問(wèn)題,積極協(xié)調燃料配煤。
通過(guò)廠(chǎng)內管理系統,及時(shí)指導其配煤工作,確保按脫硫運行中的煙氣含硫量在設計值之內。但長(cháng)時(shí)間還是以降低采購合格含硫量的燃煤為根本。
7、加強對石膏旋流器的監控及維修
對于石膏旋流站的操作并不多,除了調整壓力定期清理內部結垢以外并沒(méi)有太多手段。日常要加強檢查底流口液體流出的狀態(tài),根據經(jīng)驗判斷,當沉砂嘴噴出的為霧狀時(shí)效果為最佳,接近直流時(shí)效果已經(jīng)變差,此時(shí)可以考慮更換沉砂嘴。也可以測量一下,旋流后達不到40-50%的脫水效果就要考慮更換旋流器了。再者就是停運后增加沖洗時(shí)間,防止漿液在旋流子中沉淀結垢。
8、保持真空皮帶機的最佳工作狀態(tài)
皮帶機的問(wèn)題也就是關(guān)注濾布的狀況,當被油污染后也會(huì )影響脫水效果,也就是鍋爐投油時(shí)盡量退出脫硫運行。另外保持穩定的濾布沖洗水壓力,調整合理的皮帶轉速,發(fā)現真空異常時(shí)及時(shí)清理真空罐中的雜物等等。
另外,保持儀表準確程度是脫硫運行的關(guān)鍵,運行人員要加強對運行參數的監測分析,發(fā)現不正常時(shí)應查找原因,及時(shí)調整,防止多參數發(fā)生變化,給問(wèn)題的處理造成困難。
石膏脫水困難是濕法脫硫裝置普遍存在的問(wèn)題,其影響因素眾多,需要從外部介質(zhì)、反應條件及設備運行狀況等多個(gè)方面進(jìn)行綜合分析及調整。深入了解脫硫反應機理和設備運行特性,合理控制系統主要運行參數,才能保障脫硫石膏的脫水效果。
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